國(guó)內(nèi)某鋼鐵企業(yè)高爐煤氣發(fā)生量平均為38萬m3/h,高爐爐頂壓力正常為0.18 MPa,高爐煤氣的凈化采用濕法兩級(jí)文氏管系統(tǒng)。在高爐正常運(yùn)行的情況下,建造干法布袋除塵裝置,并于2006年10月一次投入運(yùn)行成功,至今2年,運(yùn)行穩(wěn)定,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到或超過設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),目前屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)。
大型高爐煤氣干法布袋除塵系統(tǒng)的特點(diǎn)
高爐煤氣干法布袋除塵系統(tǒng)是節(jié)能環(huán)保的綜合項(xiàng)目,不僅除塵效率高,同時(shí)除塵系統(tǒng)不用水,可以減少污染并改善煤氣質(zhì)量。該系統(tǒng)有以下特點(diǎn):
?。?)當(dāng)高爐遇到煤氣高溫或低溫,爐況不穩(wěn)定時(shí),傳統(tǒng)技術(shù)采用設(shè)置冷熱交換器來解決這一問題,而冷熱交換器處理量小,不能滿足大型高爐的生產(chǎn)需要。新系統(tǒng)采用爐頂打水和增加荒煤氣放散閥組工藝,有效控制高爐爐頂壓力,保證高爐的正常運(yùn)行,為解決干法布袋除塵系統(tǒng)遇煤氣高溫或低溫這一難題提供了全新途徑。
?。?)新系統(tǒng)在重力除塵器后增設(shè)了一套旋風(fēng)除塵器,大大減輕了箱體的過濾負(fù)荷,延長(zhǎng)了布袋使用壽命。
(3)確立了直徑為φ5232 mm的大箱體布袋除塵器,大大縮小占地面積、簡(jiǎn)化工藝流程,且滿足過濾面積的要求,在國(guó)內(nèi)屬于首創(chuàng)。
(4)在對(duì)各種濾袋進(jìn)行試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,選用真正適合大高爐除塵的復(fù)合濾料,瞬間耐溫可達(dá)390℃,極大的提高了系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。
?。?)針對(duì)傳統(tǒng)干法系統(tǒng)運(yùn)行中閥門和補(bǔ)償器都有不同程度的磨損、閥門的密封圈熔化等現(xiàn)象,選用的閥門和補(bǔ)償器內(nèi)噴涂了耐磨的涂層,密封圈選用了耐高溫、高強(qiáng)度的材料,運(yùn)行周期大大延長(zhǎng)。
(6)確立了脈沖反吹及氣力輸灰在大型高爐干法除塵系統(tǒng)中應(yīng)用的可能性,減少了工藝環(huán)節(jié),操作、維護(hù)更加簡(jiǎn)化。
(7)系統(tǒng)采用DCS控制,工藝控制更加可靠。
免責(zé)聲明: 本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與 綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) 無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí), 對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅 作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。